亮招!关于对卷接机组的智能供胶
近期,安徽中烟工业有限责任公司滁州卷烟厂推动精益理念融入生产制造,设计了一种卷烟机新型智能化供胶系统,实现供胶从“漫溉”到“滴灌”,效果显著。
技改搬迁后,滁州卷烟厂卷接包车间统一配备了国产ZJ118卷接机组。某班次生产中,11号卷接机跑条频发,修理工先后排查调整大、小压板、烙铁、打条器、劈刀盘等零部件无果。连续观察发现,喷胶嘴供胶偶有断流,导致盘纸黏贴不牢、跑条停机。在手动放胶无法排除干扰的情况下,对供胶管路进行人工疏通,发现滤网处存在少许胶皮影响供胶连续性,导致设备运行状态不稳定。
在维修组设备周例会上,滁烟卷包车间卷接维修组长方国强要求大家对问题进行剖析,随着讨论的深入,问题的改善思路愈发明晰——
针对胶液易氧化变质、胶箱清洁维护不便的问题,他们借鉴高速卷烟机真空袋胶桶储胶模式,设计真空胶袋作为储胶装置,并增加无压力泵胶和自动排气功能,胶液从真空胶袋底部的出胶口流至胶泵,胶泵将胶水泵至喷胶嘴,完成供胶过程。
为改善现有的人工倾倒式加胶方式,他们新设计一套具有自清洁功能的自动加胶装置,通过将气路、胶路、电控集成到一个管道接头,实现整个加胶过程只需插拔一次导向销、在1分钟内即可完成,避免胶液氧化变质。
为精确计量胶液消耗量,在胶桶底部中心安装高精度重量传感器,利用电磁感应原理、IOT联网技术进行称重并实时显示数据。
此外,他们通过PLC集成控制胶液真空存储、自动加胶、余量计量等功能,并形成人机交互界面,方便实际生产操作。
据统计,新型智能化供胶系统运行后,每台次卷烟机日供胶系统清洁维护时长由32.6分钟降低至7秒钟,年节约搭口胶约941千克,年跑条量降低207.6千克,年烟支废品量降低118.8千克。